受某化纖化工企業委托,對其損壞的20000L搪瓷反應釜進行現場搪瓷反應釜修補,通過對設備勘察以及維修過程中出現的情況,對所修搪瓷設備損壞情況、原因及修復情況敘述如下:
1、 現場勘察情況
到達現場后賽釜特維修工程師對該搪瓷釜損壞部位及內壁進行勘察,發現較嚴重的部位(圖一)腐蝕穿孔已焊補,損壞面積長40cm、寬30cm,上下均有爆瓷情況,爆瓷部位的周圍均有豎向裂紋。在此損壞部位的水平方向另外一個部位(圖二)又發現一處爆瓷,損壞面積長10cm、寬10mm,左右都有豎向裂紋。
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2、 維修過程
根據多年搪瓷反應釜現場維修經驗,搪玻璃設備瓷層出現裂紋、隱裂,瓷層和釜體的粘接就不在緊密,瓷層與釜體已經部分剝離但還全部沒有分離,隨即敲擊、打磨損壞部位周圍直到不再繼續爆瓷為止,最后損壞嚴重的部位面積達到長50cm、寬40cm,另外損壞較輕的部位直徑達18cm。因損壞尺寸較大,賽釜特維修人員立刻展開了上料工序,賽釜特搪瓷修復材料具有良好的黏結力、均衡合理的物理機械性能和優良的抗化學腐蝕性能。與此同時賽釜特搪瓷修復材料還同時具有良好的耐溫性能,滿足了搪瓷釜的耐溫要求。因其綜合的優良性能,能夠滿足該搪瓷反應釜修復后的正常使用。經我公司修復后的該搪瓷釜至今仍使用良好。
3、 損壞原因分析
(1) 升溫過快過快
賽釜特維修人員通過現場勘查及維修過程發現的問題綜合分析,損壞原因是生產過程中蒸汽通入過量過大,夾套溫度與釜內物料溫差超過了120℃極限,釜體鋼板與搪瓷層熱膨脹系數不同各自膨脹超過極限,導致蒸汽入口處嚴重爆瓷和蒸汽入口水平方向的另一處爆瓷。
(2) 夾套內瞬間高壓
蒸汽通入過量過大時,附著在夾套上的水會瞬間汽化并產生高壓,瞬間高壓也可能是造成此次損壞的另一個原因。
淄博賽釜特-搪瓷設備專業現場維修